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案例四【背景资料】某总承包单位A将一医院的通风空调工程分包给某安装单位B,工作内容有风系统、水系统、热泵机组。设备有7台风冷式热泵机组、9台水泵、123台吸顶式新风空调机组、1237台风机盘管、42台排风机,均由业主采购。通风空调工程的电气系统由总承包单位施工。开始施工后,A单位编制了空调工程的施工组织设计,热泵机组采用轮式起重机吊装。B公司依据空调工程的施工组织设计和国家规范编制了热泵机组的吊装方案。中间施工中,因业主装饰设计变更,致使空调工程施工图修改,工程停工数天,影响了计划工期,同时也增加了工程量和新的项目。通风空调设备安装完工后,在A单位的配合下,B单位对通风空调的风系统、水系统和冷热系统进行了系统调试。调试人员在风机盘管、新风机和排风机单机试车合格后,用热球风速仪对各风口进行测定与调试及其他内容的调试,在全部数据达到设计要求后,通风空调工程在夏季做了带冷源的试运转,并通过竣工验收。医院营业后,在建设单位的负责下,通风空调工程进行了带负荷综合效能试验与调整。到了冬季安装单位及时进行回访,时通风空调工程季节性调试。发现个别风口的新风量只有50m³/h·P(设计要求是75m³/h·P),经复查,是调试人员的计算错误,后重新调整测试,达到设计要求。另外,个别病房的风机盘管噪声达到45dB(设计要求是35dB),经检查,是风机盘管轴心偏移,通过设备生产厂家调换设备,噪声达到要求。【问题】
(二) 背景资料 某施工单位中标某大型商业广场(地下3层为车库、1-6层为商业用房、7-28层为办公用房),中标价2.2亿,工期300天,工程内容为配电、照明、通风空调、管道、设备安装等。主要设备:冷水机组、配电柜、水泵、阀门均为建设单位指定产品,施工单位采购,其余设备、材料由施工单位自行采购。 施工单位项目部进场后,编制了施工组织设计和各专项方案。因设备布置在主楼三层设备间,采用了设备先垂直提升到三楼,再水平运输至设备间的运输方案。设备水平运输时,使用混凝土结构柱做牵引受力点,并绘制了设备水平运输示意图(如图2),报监理及建设单位后被否定。 施工现场临时用电计量的电能表,经地级市授权的计量检定机构检定合格,供电部门检查后,提出电能表不准使用,要求重新检定。 在设备制造合同签订后,项目部根据监造大纲,编制了设备监造周报和月报,安排了专业技术人员驻厂监造,并设置了监督点。设备制造完成后,因运输问题导致设备延期5天运达施工现场。 施工期间,当地发生地震,造成工期延误20天,项目部应建设单位要求,为防止损失扩大,直接投入抢险费用50万元;外用工因待遇低而怠工,造成工期延误3天;在调试时,因运营单位技术人员误操作,造成冷水机组的冷凝器损坏,回厂修复,直接经济损失20万元,工期延误40天。 项目部在给水系统试压后,仍用试压用水(氯离子含量为30ppm)对不锈钢管道进行冲洗;在系统试运行正常后,工程于2015年9月竣工验收。2017年4月给水系统的部分阀门漏水,施工单位以阀门是建设单位指定的产品为由拒绝维修,但被建设单位否定,施工单位派出人员对阀门进行了维修。
【背景资料】某机电工程公司施工总承包了一项大型气体处理装置安装工程。气体压缩机厂房主体结构为钢结构。厂房及厂房内的2台额定吊装重量为35t的桥式起重机安装分包给专业安装公司。气体压缩机是气体处理装置的核心设备,分体到货。机电工程公司项目部计划在厂房内桥式起重机安装完成后,用桥式起重机进行气体压缩机的吊装,超过30t的压缩机大部件用2台桥式起重机抬吊的吊装方法,其余较小部件采用1台桥式起重机吊装,针对吊装作业失稳的风险采取了相应的预防措施。施工过程中发生了如下事件:事件1:专业安装公司对桥式起重机安装十分重视。施工前编制了专项方案,组织了专家论证,上报了项目总监理工程师。总监理工程师审查方案时,要求桥式起重机安装实施监督检验程序。事件2:专业安装公司承担的压缩机钢结构厂房先期完工,专业安装公司向机电工程公司提出工程质量验收评定申请。在厂房钢结构分部工程验收中,由项目总监理工程师组织建设单位、监理单位、机电工程公司、专业安装公司、设计单位的规定人员进行验收,工程质量验收评定为合格。事件3:工程进行到试运行阶段,机电公司拟进行气体压缩机的单机试运行。在对试运行条件进行检查时,专业监理工程师提出存在2项问题:(1)气体压缩机基础二次灌浆未达到规定的养护时间,灌浆层强度达不到要求;(2)原料气系统未完工,不能确保原料气连续稳定供应。因此,监理工程师认为气体压缩机未达到试运行条件。
安装公司承接一个干熄焦发电项目。工程内容:干熄焦系统、工业炉系统、热力系统、电站、电气、仪表及自动化控制系统。电站主厂房设计有1台供检修用电动双桥梁式起重机(起重量32/5t,跨距16.5m)。干熄焦的动力驱动设备:电机车、焦罐台车和提升机(提升负荷87t,提升高度37.5m)。电机车负责将焦罐及焦罐台车运至提升框架正下方,提升机负责焦罐提升并横移至干熄炉炉顶,通过装入装置将焦炭装入干熄炉内。工程中配置1套高温高压自然循环锅炉及辅助系统,同时配套发电机组及辅助系统,利用锅炉产生的高温高压蒸汽发电,高温高压自然循环锅炉参数见表5。安装公司项目部进场后,进行各项准备工作。根据施工图纸及相关资料,对工程中可能涉及的特种设备及危险性较大的分部分项工程进行了识别,由项目经理组织相关技术人员编制了项目施工组织设计和分部分项工程专项施工方案。提升机框架主梁上平标高为+60.00m,为提高施工效率、保证施工安全,在提升框架施工前,需先安装一台建筑塔吊(最大起重量25t)进行提升框架构件的吊装。项目部按《建筑起重机械安全监督管理规定》要求,在施工所在地建设主管部门办理了施工告知。提升机安装在提升框架顶部主梁轨道上。提升框架主梁是钢制焊接箱型结构,框架中部设有水平支撑及前刀撑:钢结构连接采用扭剪型高强度螺栓。冷焦排出装置重量8.98t,安装于干熄炉底部。由于场地原因,冷焦排出设备卸车后只能放在距离干熄炉炉底中心8m距离的地方,无法用吊车将设备吊装就位。施工班组利用滚杠、拖排、枕木及手拉葫芦等工具,完成了冷焦排出装置的水平运输工作。【问题】1.哪些设备需要编制专项施工方案并进行专家论证?说明理由。2.高强度螺栓副安装前需进行什么试验?该螺栓终拧合格的标准是什么?3.如何使用背景中的工具对冷焦排出装置进行水平运输?4.施锅炉进行整机压力试验的压力值为多少?试验中使用的压力表有什么要求? 5.项目部在建筑塔吊安装前,办理安装告知的做法是否正确?说明理由
A公司承接某地一处大型吊装运输总承包项目,有80~200t大型设备26台。工程 内容包括大型设备卸船后的陆路运输及现场的吊装作业。施工作业地点在南方沿海地 区,工程施工特点为:工程量大、工期紧、高空作业多、运输和吊装吨位重。 A公司按照合同要求,根据工程的施工特点,分析了该工程项目受外部环境因素的 影响,项目部成立了事故应急领导小组进行应急管理,根据施工现场可能发生的施工生 产突发事件,编制了专项应急预案,并对应急预案进行了培训。 应急预案培训的内容有: (1)培训应急救援人员,熟悉应急救援预案的实际内容和应急方式,明确各自在 应急行动中的任务和行动措施。 (2)培训员工在紧急情况发生后有效的逃生方法。 (3)培训有关人员应急救援预案和实施程序修正和变动的情况。 A公司将大型工艺设备卸船后的陆路及厂内运输任务分包给B公司。针对80~200t 大型设备吊装,B公司确定所有设备的吊装采用履带起重机吊装,租赁一台750t履带 起重机和一台200t履带起重机。B公司组织专业技术人员编制大型设备吊装方案,优化吊装工艺,并对影响大型吊装的质量影响因素进行了预控。在运输一台重115t、长36m的设备时,A公司的代表曾提出过要用150t拖车运输。 但B公司由于车辆调配不能满足要求,采用了一台闲置数月的停放在露天车库的100t 半挂运输车进行运输,设备装上车后没有采取固定措施,运输前和运输中没有安全员或 其他管理人员检查、监督。运至厂区一个弯道时,半挂车拐弯过急,设备自车上摔下损 坏,除了保险公司赔偿外,业主还直接损失15万元。经查,B公司没有制定设备运输 方案,也没有安全技术交底记录。
A公司承包50MW风电场项目施工。项目内容有:23台风力发电机组安装、混凝 土基础施工、监控系统安装、防雷接地网安装、箱式变压器安装和电缆施工。A公司得 到业主同意后,将混凝土基础施工分包给B公司,并签订了基础施工分包合同。 A公司进场后,针对项目地处山区,运输道路、作业环境较为复杂的情况,编制了 施工组织设计。辨识了吊装过程的危险源,如起重机倾倒、机舱吊装就位脱钩、螺栓或 工具高空坠落等。编制了风力发电机组专项施工方案,方案中选用的履带起重机在回转 半径18m、吊装高度110m时,额定起重量为138t。吊钩重3.6t,叶轮吊装时吊索具重 3.4t,发电机吊装时吊索具重4.0t,并组织专家论证审议通过。风力发电机组各部件重 量及安装高度见表3。A公司成立现场文明施工管理小组,作为开展文明施工和环境保护的组织保证。建 立并健全了各专业文明施工管理制度、岗位责任制等。 A公司对B公司提供了现场施工、测量等多方面的服务。对基础施工进行有效检 查和记录,从质量、环保、进度和工程资料等方面进行全过程管理,使基础环法兰水平 度偏差≤3mm,基础接地电阻≤4Ω,保证了基础施工的质量和进度。 基础验收合格后,A公司进行风力发电机组的安装。基础、塔筒、机舱、发电机、 轮毂之间采用高强度螺栓连接,使用电动力矩扳手紧固,安装后检查,塔筒法兰内侧间 隙
某机电安装公司承接了一工厂的扩建工程,内容包括:厂房内设备(电动机、压缩机组、泵、输送设备)安装、直埋电缆安装、厂房内电气线路及设备安装等。其中压缩机组由离心式压缩机(分体到货)、汽轮机、联轴器及分离器、冷却器、润滑油站、高位油箱、干气密封系统、控制系统等辅助设备、系统组成,离心式压缩机部件重量最重达11t。合同约定:厂房内主要设备由建设单位采购,其他设备材料由施工单位采购。为保证厂房内设备安装质量及施工安全,施工单位编制了各设备安装施工方案,其中压缩机组的安装,准备采用旧厂房内的混凝土柱作为锚固点,通过卷扬机、滑轮组等吊具组合工作,实现设备的吊装、安装工作。施工单位在编制完压缩机组吊装专项方案后,经项目技术负责人审批,随即准备吊装,被监理工程师制止,要求补充完善相关工作后才可进行吊装。施工单位补充完善相关工作后,压缩机组安装工作顺利进行,在进行机组内齿轮装配时,施工单位检查了齿轮装配的情况,并测量了圆柱齿轮副的轴向错位,取得如下统计表(表1),其中部分齿轮的轴向错位不符合要求,施工单位进行调整后合格。在进行厂房内电气设备安装时,由于当地连续多日下雨,且施工单位保管不当,导致到场的部分电动机受潮,绝缘电阻达不到要求,施工单位根据电动机受潮情况制定了烘干方法及有关技术措施,在干燥过程缓慢控制烘干温度,采用水银温度计测量温度,定时测定并记录绕组的绝缘电阻、绕组温度等内容,当电动机绝缘电阻达到规范要求后,在同一温度下经2h稳定不变后,施工单位认定干燥完毕。监理工程师认为施工单位的做法有很多错误之处,要求施工单位重新进行干燥。在进行厂区内直埋电缆敷设时,施工单位准备按照如下施工示意图(图1)进行,被监理工程师制止。施工单位修改施工示意图中的错误之处后,顺利进行了直埋电缆的敷设工作。
在某石化公司油库建设项目中,A公司中标一新增5000m³储罐制作安装及泵、工艺管道等机电安装工程。开工前,A公司编制了施工组织设计,拟采用国内应用广泛、技术成熟的倒装法进行安装,在选择起重机时,技术人员制定吊装技术方案时,考虑了吊装载荷(吊装重量)、额定起重量等参数进行起重机的选择。项目部经过修改,最终选择250t履带起重机。虽然已申请市政供电,但由于该工程地处偏僻,市政电网未能及时供电,为了保证施工进度,项目部编制了临时用电施工组织设计,履行过审批手续后,用发电设备进行供电,保证了施工及生活用电的可靠供给。为了保证安全,项目施工前进行了风险策划,包括风险识别、风险分析和风险评价,并根据风险等级做出风险应对的决策,制定了相应的安全管理措施和应急预案。在进行水泵与管道安装时,发现水泵与管道接头间隙,管道与储罐连接处间隙均过大,经检查发现,水泵基础上平面标高与设计标高偏差过大,施工单位认为这属于常见的质量通病,随后经基础施工单位进行修补,最终完成了连接。储油罐配套已安装了消防冷却水系统,在安装灭火系统时,发现厂家发错了比例混合器型号,需要调换,灭火系统无法启用。考虑到油价的上涨,建设单位买了一些干粉灭火器材摆在储罐附近后,准备进行储油,被监理单位发现并制止。