【背景资料】
某高速铁路土建工程第三合同段,平面示意图如下: 除3号特大桥主跨为 1-96m 提篮拱桥(架桥机可运梁通过)外,其余均为 32m 预应力混凝土简支箱梁。箱梁设计为双线整孔箱梁,约重 900t ,采用1台架桥机架梁。竹岭隧道均为Ⅱ、Ⅱ级围岩,隧道中间有开辟斜井的条件。该项目总工期为3年,要求开工1.5年后开始架梁。

问题:
(五)背景资料
施工单位承担了一矿井井底车场的施工任务。开工前,项目经理部编制了施工组织设计,内容包括施工方案、资源供应计划、施工进度计划网络图、质量保证措施、安全保证措施等。加强了施工现场的准备工作,特别加强了井底车场巷道多头快速掘进的各项工作统筹考虑,使得施工任务顺利进行。
井底车场平面布置示意图部分内容如图1所示,相应的施工进度计划网络图如图2所示,关键线路上的工作由同一个工作队完成,各工作的作业时间均不可压缩。

施工中发生如下事件:
事件1:工程进行60d,施工单位月度检查时重点检查了进度计划执行情况,发现:副井重车线1(工作A)和变电所通道(工作D)已完工;副井重车线2(工作L)已完成其工程量的60%;副井空车线(工作B)已完成其工程量的80%;中央变电所(工作E)由于设计变更,尚未开始作业,预计完成设计变更还需要10d。施工单位考虑到工作E的延误将导致后续工作中央泵房(工作J)和泵房通道(工作K)不能正常完成,工程不能按时交付,与各工作队协商并在监理工程师的指令下调整了进度计划,以满足工期要求。经施工单位计算,工作E的延误导致的窝工费和机械设备台班折旧费为30万元,按照调整后进度计划施工将增加投入8万元。
事件2:由于建设单位提供设计资料不及时,导致外水仓(工作H)延误10d,已提前运至现场的施工机械台班折旧费损失2万元,窝工费15万元。
事件3:今年年初,由于新冠肺炎疫情影响,施工人员隔离观察,导致机械设备台班折旧费为15万元,观察期间施工人员支出5万元,用于工程的消杀费用3万元,工期影响了14天。
针对事件1~事件3,施工单位向建设单位提出了索赔。
【背景资料】
某高速铁路土建工程第三合同段,平面示意图如下: 除3号特大桥主跨为 1-96m 提篮拱桥(架桥机可运梁通过)外,其余均为 32m 预应力混凝土简支箱梁。箱梁设计为双线整孔箱梁,约重 900t ,采用1台架桥机架梁。竹岭隧道均为Ⅱ、Ⅱ级围岩,隧道中间有开辟斜井的条件。该项目总工期为3年,要求开工1.5年后开始架梁。

问题:
甲有限责任公司为增值税一般纳税人,原材料釆用实际成本进行日常核算,材料发出成 本釆用月末一次加权平均法计算。2021年12月初,A材料库存数量为2000千克,每千 克实际成本为100元。该公司12月发生有关经济业务如下:
(1)3日,购买A材料3100千克,取得增值税专用发票注明价款320000元,增值税税 额41600元。销货方代垫运费取得交通运输业增值税专用发票注明运费80000元, 增值税税额7200元;运输途中合理损耗A材料100千克。货款和运费以面值 450000元的银行本票支付,余款退回银行。5日,该批材料全部验收入库。
(2)10日 ,收到乙企业作为资本投入的A材料5000千克并验收入库,取得的乙企业开 出的增值税专用发票上注明价款550000元(与公允价值相同),增值税税额71500 元,税款由乙企业支付。乙企业在甲公司注册资本中享有份额的金额为500000元。
(3)20日 ,销售A材料1000千克,开出增值税专用发票注明销售价款150000元,增值 税销项税额19500元,款项尚未收到。
(4)31日 ,发料凭证汇总表中12月A材料领用情况如下:生产产品领用3000千克,销 售1000千克,行政管理部门领用500千克,专设销售机构领用300千克。
(5)31日,甲公司财产清査时发现,B材料盘亏500千克,单位成本为40元,原购入 时增值税进项税额为2600元,经查属于管理不善造成,管理层决定由保管员赔偿 5000 元。
要求:
根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。
根据资料(1),下列各项中,甲公司购买材料相关会计处理正确的是( )。
【背景资料】
某大(2)型水库枢纽工程,总库容为5.84×108m³,水库枢纽主要由主坝、副坝、溢洪道、电站及输水洞组成。输水洞位于主坝右岸山体内,长275.0m,洞径4.0m,设计输水流量为34.5m³/s。该枢纽工程在施工过程中发生如下事件:
事件1:主坝帷幕由三排灌浆孔组成,分别为上游排孔、中间排孔、下游排孔,各排孔均按二序进行灌浆施工;主坝帷幕后布置排水孔和扬压力观测孔。施工单位计划安排排水孔和扬压力观测孔与帷幕灌浆同期施工。
事件2:输水洞布置在主坝防渗范围之内,洞内采用现浇混凝土衬砌,衬砌厚度为0.5m。根据设计方案,输水洞采取了帷幕灌浆、固结灌浆和回填灌浆的综合措施。
事件3:输水洞开挖采用爆破法施工,施工分甲、乙两组从输水洞两端相向进行当两个开挖工作面相距25m,乙组爆破时,甲组在进行出渣作业:当两个开挖工作面相距10m,甲组爆破时,导致乙组正在作业的3名工人死亡。事故发生后,现场有关人员立即向本单位负责人进行了电话报告。
某拦河大坝主坝为混凝土重力坝,最大坝高75m。为加强工程施工的质量与安全控制,项目法人组织成立了质量与安全应急处置指挥部,施工单位项目经理任指挥,项目监理部、设计代表处的安全分管人员为副指挥,同时施工单位制订了应急救援预案。
在施工过程中,额定起重量为It的升降机中的预制件突然坠落,致使1人当场死亡、2人重伤、1人轻伤。项目经理立即向项目法人做了报告。项目在事故调查中发现,升降机操作员没有相应的资格证书。
客户王某在甲证券公司某营业部开立有经纪业务账户,因其账户证券交易存在异常被证券公司使用的反洗钱系统预警。甲证券公司营业部的业务人员和合规人员共同分析、识别后,结合客户尽职调查的结果,怀疑客户王某用于进行证券交易的资金与其担任法定代表人的公司违规经营外汇业务相关。甲证券公司立即向中国反洗钱监测分析中心提交了可疑交易报告,同时向其营业部所在地的中国人民银行某中心支行提交了重点可疑交易报告,并将客户的洗钱风险等级调至最高,对客户采取了冻结账户等措施。
案例一
背景资料
某水厂扩建,向社会公开招标。在发布的招标公告中载明了招标人的名称和地址,招标项目的实施地点,对投标人的资质等级的要求等三项内容。并且在对投标人的资质等级的要求中明确规定:投标人须为市政一级资质,且有相应水厂施工业绩。
A公司中标本水厂扩建工程。确定了水厂4座小清水池为本工程的施工重点。小清水池主要分项工程时间要求如下表。

其中3#小清水池施工现场地面高程25.5m,池体底板高程20.3m,底板板厚1m,设计水位高程29.2m,地下水稳定静水位23.6m。因本工程四个小清水池结构设计尺寸完全相同,所以施工单位在清水池池壁施工采用定型大模板,因定型模板较重,每次模板安装拆卸均采用25t汽车吊配合施工作业。池体顶板采用现浇支架法施工。
清水池施工中,施工单位考虑了顶板混凝土的防裂措施,要求顶板支架拆除时,混凝土强度需要达到设计规定的混凝土强度。
清水池全部施工完毕后,进行了满水试验,试验过程中未出现任何异常现象,试验合格后进行水池回填。
问题:
某水厂建设项目设计规模10万吨/日,某市政公司以4800万元中标该工程,中标8天后签订合同时建设单位以后期合作为诱,要求让利8%,市政公司最终认同了建设单位提出的要求,按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同。
水厂现况地面高程29.80m。对池体有沉降观测的要求。其中二沉池为无盖圆形池,内径50m,设计水位高程为31.50m,底板为650mm厚现浇混凝土,底板设计高程22.50m,池壁顶设计高程为32.80m,设计采用无粘结预应力池体结构,采用池体结构如图1及图2所示,池壁混凝土强度等级为C40。

项目部编制了施工方案,列出池壁施工主要工序:①安装内模板②绑扎钢筋③浇筑混凝土④安装预应力筋⑤张拉预应力⑥外模板⑦安装托架筋、承压板、螺旋筋。同时,明确了各工序的施工技术措施,方案中还包括满水试验。满水试验布置好现场所用电力、设备、管道,试验用水从河流上游引入,引水管道铺设时,在过路处采用做防护措施,避免管道破坏。试验结束后将水排到污水管道。
满水试验方案中对主要材料及机具使用计划作了如下安排:(附表如下)
试验程序为:试验准备→第一次注水→观察记录→第二次注水→观察记录→Ⅰ→沉降、渗漏观察→Ⅱ→整理试验结论→放、排水→防腐装修。
【问题】
【背景资料】
2012年6月A施工单位中标一项移动通信基站设备安装工程,施工前施工单位编制了施工组织设计并重点描述相关工作操作步骤。本工程建安工程费60W,其中材料费10W(建设单位提供),施工费为建安工程费扣除材料费的80%,最终合同款为40.6W,其中施工费40W,安全生产费用0.6W,合同工期2012.7.1-2012.10.14,未约定保修期,项目经理部编制的进度计划横道图如下: 
工程完工后,施工单位提交了竣工资料,包括工程说明、开工报告、重大工程质量事故报告、工程设计变更单和洽商记录、隐蔽工程随工验收签证、验收证书等资料,监理检查后认为资料不全,要求施工单位进行补充。施工单位补充后工程于2012年10月14日顺利通过竣工验收,施工单位于2012年11月12日办理竣工验收备案手续。
2012年12月19日,建设单位通知施工单位,现场有多个基站出现断网退服,经初步判断,是原因是设计院设计存在缺陷,建设单位电路配置错乱、施工单位施工时主设备安装电源线错接等原因造成。
2013年8月,施工单位项目经理带领技术、经济、管理方面人员进行了回访。
【背景材料】
某桥主墩基础为钻孔灌注桩,地质依次为表层5m的砾石、37m的漂石和软岩。主要施工过程如下:
平整场地、桩位放样、埋设护筒,采用冲击钻成孔。下放钢筋笼后,发现孔底沉淀量超标,但超标量较小,施工人员采用空压机风管进行扰动,使孔底残留沉渣处于悬浮状态。之后,安装导管,导管底口距孔底的距离为35cm,且导管口处于沉淀的淤泥渣之上,对导管进行接头抗拉试验,并用1.5倍的孔内水深压力的水压进行水密承压试验,试验合格后,灌注混凝土,混凝土坍落度18cm,在整个过程中连续均匀进行。
施工单位考虑到灌注时间较长,在混凝土中加入缓凝剂。首批混凝土灌注后埋置导管的深度为1.2m,在随后的灌注过程中,导管的埋置深度为3m。当灌注混凝土进行到10m时,出现塌孔,施工人员用吸泥机进行清理;当灌注混凝土进行到23m时,发现导管埋管,但堵塞长度较短,施工人员采取用型钢插入导管的方法疏通导管;当灌注到27m时,导管挂在钢筋骨架上,施工人员采取了强制提升的方法;进行到32m时,又一次堵塞导管,施工人员在导管始终处于混凝土中的状态下,拔抽抖动导管,之后继续灌注混凝土直到完成。养护后经检测发现断桩。